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1.基本情况
1)基本数据及概况
146区块是一个由断层遮挡的断鼻构造,含油面积2. 65km²,标定地质储量368.2×104t。油层埋深510~740m。原始地层压力7.49 MPa。有效孔隙度15%~23.5%。
该井人工井底740. 72m,油层套管D139. 7mm×742. 33m,管外水泥面452m。固井质量合格。油层数据如表2-18所示。
表2-18 油层射孔数据表
2)油井生产情况
工作制度(冲程/冲次)1.8 m/6次,日产液14t,日产油1.5t,含水89.3%。
3)作业目的
地质方案要求对该井的6#+7#、8#层进行合层压裂,改善油井供液状况,提高油井产量。
2.事故原因分析
1)事故经过
压裂管柱结构如图2-18所示,压裂底层,采用水力锚+K344-114封隔器+缩径管工艺管柱。封隔器位置:677.50m(上接水力锚);缩径管688. 00m。
图2-18 压裂管柱结构示意图
(1)地面试压40MPa,管汇和阀门不刺不漏。
(2)井筒灌液至套外返液。
(3)提高排量胀封封隔器,排量超过1m³/min后,封隔器正常胀封,套外溢流量逐渐减小至零。
(4)继续提排量,达到设计排量2.5m³/min,破裂压力17. 6MPa,开始打前置液。当打前置液10min,准备加砂时,压力突然降至10MPa,同时井口套管大量返液,停止施工。稍后又再次起泵,套管仍返液严重。压裂没有成功。
2)事故原因分析
分析认为,造成该井套串的原因可能有:
(1)封隔器卡在炮眼上。
(2)封隔器胶筒压坏。
(3)油管有刺漏。
(4)套管外固井水泥环串槽。
(5)地层隔层被压穿。
经起钻检查和资料证实,6#+7#与4#层之间的隔层遮挡不好,是砂泥互层。综合以往该地区井温测缝高资料判断,本次压裂6#+7#层时,由于隔层条件差,打前置液过程中,裂缝向上产生延伸,造成层间串通。
3.处理措施
通过征求地质人员意见,本次压裂,连同4#层,和6#+7#、8#层,采取中间投蜡球暂堵压裂工艺,取得成功。
4.案例提示
(1)压裂监督不但要掌握设计,还必须深入了解井和地层的原始情况,如地层岩性、油水层分布、隔层条件、固井情况等。
(2)对所有可能造成失败的因素都要分析到,及时提出自己的想法,在压裂施工过程中采取必要措施加以避免。该井如果在施工前了解到隔层条件不好,就完全可以采取控缝高压裂技术,降低失败的风险。
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